












































06.把機(jī)架上已加工好的拆下來(lái),做模本
07.在一面貼上強(qiáng)力雙面膠
08.和待加工的圓片重疊在一起
09.保證完全重合
10.鉆出5.0mm的孔
11.再用6.2mm的鉆頭做一下孔的沉頭效果,去除孔邊緣的棱角
12.電機(jī)穿線孔完成
13.開(kāi)始鉆尾管夾螺絲孔
14.全部完成
15.背面
好了,電機(jī)固定片做完。下面該加工硬盤片了,用已做好的機(jī)架上硬盤片做模具,把盤片用雙面膠粘在一起盡量重合,然后用臺(tái)鉆開(kāi)螺孔。這次買硬盤時(shí)沒(méi)注意,買到了傳說(shuō)中的IBM玻璃盤 ,表面看起來(lái)和鋁盤片一樣,鉆孔時(shí)才發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁,壓下鉆頭時(shí)居然鉆不下去,一使勁,盤片碎了,拿起來(lái)一看:玻璃盤 ,My god!!!16.加工硬盤片時(shí),出現(xiàn)了意外。竟然買到了傳說(shuō)中的IBM玻璃盤
18.早上剛到的電直配件
19.電機(jī)固定座安裝完成的樣子
20.旁邊的是450電直腳架
21.電機(jī)固定座正面
22.近點(diǎn)看看
23.覺(jué)得不過(guò)癮的話,再來(lái)個(gè)側(cè)面 
24.背面尾管夾的固定情況
25.換個(gè)角度
26.用另一機(jī)架上的硬盤片裝上,看看效果先
27.用原機(jī)架的硬盤片把新機(jī)架裝起來(lái),看下效果先
28.四軸的“機(jī)頭”
29
30.
31.仰視
32.俯視。整體工作已完成,現(xiàn)在只差硬盤片了
沒(méi)辦法還得去一次電子市場(chǎng)。又買回兩塊舊硬盤,不管三七二十一趕快拆開(kāi)看看,松了口氣,這回是鋁盤片。33.中午火速趕到華強(qiáng)北,買回3個(gè)硬盤
34.幾乎8、9成新,看成色還能用,都是40G
35.不管三七二十一,拆開(kāi)看看再說(shuō)
36.都是單體盤片的
37.盤片拆出來(lái)了,這回的是鋁盤
38.做廢的IBM玻璃盤
39.開(kāi)工
40.貼上雙面膠
41.把盤片重疊放好42.再放第二張盤片
43.加工好的成品
44.鉆孔邊緣都做了沉頭處理 













2.拍圖片用的輔助工具
3.接收板正面
4.背面,用的 31136G
5.天線輸入端的加感線圈(小電感),可減短天線的長(zhǎng)度
6.插針邊是6通道PWM的輸出隔離電阻,PPM信號(hào)在邏輯轉(zhuǎn)換芯片VHC164的1、2兩腳
7.PPM信號(hào)從接收機(jī)第6通道引出,把輸出隔離電阻焊起來(lái)
8.焊接完成。為安全起見(jiàn)烙鐵斷電焊接
9.換個(gè)角度
10.拿萬(wàn)用表測(cè)已連通
11.跟隨我多年的老功臣:4位半DT930F+
到這里為止,四軸飛行器的機(jī)架和遙控相關(guān)圖片已貼完了,馬馬虎虎做了一點(diǎn)圖片解說(shuō)。機(jī)械結(jié)構(gòu)對(duì)各位在座壇友達(dá)人來(lái)說(shuō),很容易看懂,我也就不多費(fèi)口舌了 。 眼下四軸飛行器機(jī)架和外圍相關(guān)設(shè)備改造已大功告成,接下來(lái)到四軸的靈魂部分---飛控+電調(diào)了。為什么電調(diào)也算是四軸的靈魂部分呢?因?yàn)樗妮S要用的電調(diào),還是有所不同的。各看官稍安勿躁,且聽(tīng)我慢慢道來(lái)。 先說(shuō)飛控的核心組成和大概原理,四軸飛行器相對(duì)于常規(guī)航模來(lái)說(shuō),最最復(fù)雜的就是電子部分了。之所以能飛行得很穩(wěn)定,全拜電子控制部分的功勞。在常規(guī)固定翼飛機(jī)上,陀螺儀并非常用器件,在相對(duì)操控難度大點(diǎn)的直機(jī)上,如果不做自動(dòng)穩(wěn)定系統(tǒng),也只是鎖尾才用到陀螺儀。四軸飛行器與其不同的地方是必須配備陀螺儀,這是最基本要求,不然無(wú)法飛行,更談不上飛穩(wěn)了。不但要有,還得是3軸向(X、Y、Z)都得有,這是四軸飛行器的機(jī)械結(jié)構(gòu)、動(dòng)力組成特性決定的。在此基礎(chǔ)上再輔以3軸加速度傳感器,這6個(gè)自由度,就組成了飛行姿態(tài)穩(wěn)定的基本部分,也是關(guān)鍵核心部分---慣性導(dǎo)航模塊,簡(jiǎn)稱IMU。飛行中的姿態(tài)感測(cè)全靠這個(gè)IMU了,可見(jiàn)它是整架模型的核心部件。 再說(shuō)說(shuō)電調(diào),四軸飛行器有四個(gè)槳(純屬費(fèi)話:em15: ),兩兩相對(duì)呈十字交叉結(jié)構(gòu),在槳的轉(zhuǎn)向上分正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),這樣可抵消模型自身的旋轉(zhuǎn)。每個(gè)槳的直徑很小,通常是10寸左右。四個(gè)槳轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的離心力是分散的。不象直機(jī)的槳,只有一個(gè)能產(chǎn)生集中的離心力形成陀螺性質(zhì)的慣性離心力,保持機(jī)身不容易很快的側(cè)翻掉。所以通常用到的舵機(jī)控制信號(hào)更新頻率很低。四軸為了能夠快速反應(yīng),以應(yīng)對(duì)姿態(tài)變化引起的飄移,需要高反應(yīng)速度的電調(diào),常規(guī)PPM電調(diào)的更新速度只有50Hz左右,滿足不了這種控制所需要的速度,且PPM電調(diào)MCU內(nèi)置PID穩(wěn)速控制,能對(duì)常規(guī)航模提供順滑的轉(zhuǎn)速變化特性,用在四軸上就不合適了,四軸需要的是快速反應(yīng)的電機(jī)轉(zhuǎn)速變化。用高速專用電調(diào),IIC總線接口傳送控制信號(hào),可達(dá)到每秒幾百上千次的電機(jī)轉(zhuǎn)速變化,在四軸飛行時(shí),姿態(tài)時(shí)刻能夠保持穩(wěn)定。即使受到外力突然沖擊,依舊安然無(wú)恙。 我是個(gè)行動(dòng)派+實(shí)干派,文字描述能力欠佳,讀書時(shí)的那點(diǎn)寫作文的“天份”,早就還給老師了。還是用圖片說(shuō)話吧,這樣來(lái)得直接點(diǎn)。 接下來(lái)是IIC高速電調(diào),這個(gè)也是自已通過(guò)測(cè)試、不斷完善才制作成功的。以前在另一個(gè)帖子有發(fā)過(guò),一時(shí)找不到了。四軸飛行器的整機(jī)重量+3S鋰聚電池通常在800g上下,懸停總電流最大不超過(guò)12A,分?jǐn)偟矫總(gè)電調(diào)上也就3~4A電流,考慮到可能出現(xiàn)的機(jī)身姿態(tài)大動(dòng)態(tài)變化的情況,單個(gè)電調(diào)能提供25A的峰值電流已足夠了。所以我做的電調(diào)只用了6個(gè)MOS管,測(cè)試過(guò)整機(jī)持續(xù)電流20A 工作20分鐘,電調(diào)工作良好,這樣的表現(xiàn)完全夠四軸用了。再大的電流沒(méi)條件測(cè)試了,我的直流電源只能提供到20A。 先貼幾張實(shí)驗(yàn)時(shí)的電調(diào)板子圖片。* 電調(diào)測(cè)試板,新西達(dá)2212A電機(jī),KV930
* 全部使用N-MOS,TO-220封裝
* 測(cè)試用的15V20A直流電源
下面來(lái)真的了 ,打板子做的電調(diào),用上了電調(diào)常用的高頻電解電容,以前沒(méi)接觸過(guò)這些東西,不曉得還有高頻電容這回事 電調(diào)板子上有條飛線,是用來(lái)測(cè)試的,正常使用中需拆除。 1.電調(diào)板焊完正面
2.電調(diào)板反面
3.持續(xù)電流可達(dá)14A以上
4.電調(diào)板焊完正面
5.電調(diào)板反面
6.電調(diào)PCB,四塊一套
飛控板也已完工,該上上圖片了。飛控板的核心就是IMU慣導(dǎo)模塊,先貼IMU的吧。IMU由三軸陀螺儀和三軸加速度計(jì)協(xié)同組成,是整個(gè)飛控板乃至整架模型的核心,有了它才算具備飛行穩(wěn)定的先天條件。為了飛行性能的提升和提高飛控實(shí)現(xiàn)的成功率,陀螺儀選用了MEMS工藝的LISY300AL,300度/秒感測(cè)量程,工作電壓3V3,和飛控的CPU工作電壓一致,用ADC采集陀螺儀的輸出信號(hào)。加速度計(jì)是IIC接口的LIS3LV02DQ,每個(gè)感測(cè)軸都可設(shè)置軸滾動(dòng)觸發(fā)功能,用來(lái)感測(cè)飛行器姿態(tài)滾轉(zhuǎn),在飛行失控時(shí)可觸發(fā)降落傘裝置,使飛行器安全著陸。此功能做為備選項(xiàng),暫放一邊不管它,先從最簡(jiǎn)單的功能做起。限于個(gè)人能力,功能不急著搞得太多,以免目標(biāo)太高對(duì)自已失去信心。7.IMU模塊PCB尺寸
8.IMU模塊組裝好的樣子
9.這邊是加速計(jì)
因選型的ST陀螺儀當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上沒(méi)現(xiàn)貨,找到一家代貨公司直接從ST原廠買進(jìn),價(jià)格很貴。在抱著無(wú)限耐心中等待了漫長(zhǎng)的兩個(gè)星期后,總算是拿到了。10.ST陀螺儀芯片
11.LISY300AL
12.MEMS單軸陀螺儀
13.LGA28封裝
14.3軸陀螺儀,模擬軸出
15.3軸加速計(jì),使用IIC接口
全部完工的飛控板。 板上接口共計(jì)有4路電調(diào)、1路PPM輸入、2路UART通信串口,可接數(shù)傳電臺(tái)、GPS。另有一路可控的11V輸出,用來(lái)接高亮LED發(fā)光條做夜航燈用。 蜂鳴器做操作必要的提示音用,電池低電時(shí)可通過(guò)發(fā)音提醒操作者需要著陸更換電池了。16. 飛控板完成效果圖





安裝完成的樣子
電池掛在中心架下面,用彈力帶和魔術(shù)貼固定
另加了四個(gè)彈性腳架,防止過(guò)分摔機(jī)
傳個(gè)圖上來(lái)吧,很多人搞不明白四軸飛行器如何能旋轉(zhuǎn)飛行。要注意的是,4個(gè)槳分兩組,一組正槳,一組反槳,兩組槳出現(xiàn)轉(zhuǎn)速差,那么動(dòng)平衡就沒(méi)了,飛行器對(duì)外呈現(xiàn)整體旋轉(zhuǎn)力,根據(jù)正、反槳的轉(zhuǎn)速不同,實(shí)現(xiàn)左旋右旋。
前幾天傍晚在小區(qū)籃球場(chǎng)飛四軸,當(dāng)時(shí)有2級(jí)左右的風(fēng),在飛第二塊電池時(shí)沒(méi)控制好高度,在做了個(gè)連續(xù)旋轉(zhuǎn)平飛的動(dòng)作后,四軸被風(fēng)吹得飄遠(yuǎn)了,眼看著要撞上樓房了,一時(shí)情急亂了手腳,沒(méi)控制好。四軸撞上房子后從4層樓的高度直接掉下來(lái),摔到了水泥地面上,機(jī)架摔損嚴(yán)重。所幸的是飛控板、電調(diào)、電機(jī)、電池都沒(méi)受傷。這兩天又重新制作了一款更輕的機(jī)架,模仿MK的結(jié)構(gòu)。感覺(jué)這樣簡(jiǎn)單的才實(shí)用,用電直配件做出的機(jī)架,看著漂亮,但造價(jià)太貴了。摔壞的機(jī)架,過(guò)兩天再看下能否修復(fù)。 02.碳纖四軸飛行器
03.別看錯(cuò)了,是兩個(gè)
04.中心架用尼龍螺絲固定
05.換個(gè)角度
06.這里要裝電池,螺絲反過(guò)來(lái)裝
07.機(jī)架的凈重
08.兩個(gè)一起的重量
09.新買的XXD2212電機(jī)
10.裝上電機(jī)后的重量
11.新焊的電調(diào)板
12.新焊的電調(diào)板
13.裝上電調(diào)和飛控板
14.飛控板
15.裝完了,上電看看效果
16.來(lái)個(gè)近距離的
新機(jī)架電路部分徹底完工了,剩下腳架暫時(shí)沒(méi)想到好方法,沒(méi)有做上去。今晚在室內(nèi)試飛,看看新機(jī)架有無(wú)穩(wěn)定性問(wèn)題。首飛2分鐘后,降落重新標(biāo)定陀螺儀中立點(diǎn),再次飛行中,一時(shí)大意撞上了凳子,小炸一下,洗衣粉袋子慘遭破皮。 后在室外進(jìn)行了Z軸連續(xù)旋轉(zhuǎn)平飛測(cè)試,效果比之前有大幅進(jìn)步,搖桿操控手感靈敏,四軸反應(yīng)動(dòng)作麻利,抗風(fēng)能力也有明顯提高。懸停表現(xiàn)還不太滿意,遙控?zé)o操作情況下最長(zhǎng)能保持5、6秒不漂移,得繼續(xù)努力。由于相機(jī)SD卡壞掉,無(wú)法拍下飛行過(guò)程。 本人的操作水平略有提高在室內(nèi)測(cè)試偏航感度效果很滿意,房間太小,連續(xù)快速水平旋轉(zhuǎn)的動(dòng)作沒(méi)做測(cè)試。新代碼里加入了上電無(wú)遙控信號(hào)告警、飛行中遙控信號(hào)丟失時(shí)告警、飛機(jī)回到水平姿態(tài)執(zhí)行自動(dòng)降落動(dòng)作,這個(gè)功能需要在室外測(cè)試。測(cè)試拍的視頻用軟件編輯后轉(zhuǎn)RM,出來(lái)的圖象慘不忍睹,試了N種方法和格式,在網(wǎng)上下了好幾款視頻后期編輯軟件,要么不好用,要么轉(zhuǎn)出來(lái)的圖象一塌糊涂。一直拖到今天,才算弄得象點(diǎn)樣子。把我的全金屬機(jī)架又裝起來(lái)了,單向碳纖容易裂,編織的太貴,并且沒(méi)有方形的,還是鋁管來(lái)得實(shí)在!
有刷電機(jī)版四旋翼飛行器,用商品飛行器改裝實(shí)現(xiàn),飛行穩(wěn)定,手可以輕松脫控。泡沫的東東,玩起來(lái)很有安全感 ,況且還有槳保護(hù)圈。有刷電機(jī)+減速組,效率相當(dāng)不錯(cuò),一塊滿電的 3S 1500mA 電池可以持續(xù)飛行18分鐘。放個(gè)有刷的出來(lái)給大家換換感覺(jué)。 改裝完成的有刷電機(jī)版四旋翼飛行器


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