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標題: 有關DIY四軸飛行器的一點教訓 [打印本頁]

作者: liuqq    時間: 2015-5-19 02:07
標題: 有關DIY四軸飛行器的一點教訓
       說說我調試PID參數的方法,我的機架是木頭的(自己做的),用自攻螺釘和尼龍繩將電機兩頭固定,讓機架(實際上是整個四軸)處于自由懸浮狀態;先調P,P(比例)和I(積分)這兩個參數決定四軸自平衡的恢復力;D(微分)是阻尼力類似于交流感性電路中電感對電流的阻尼作用,它起到抑制震蕩的作用。在制作四軸的技術含量里面,PID部分至少占有50%的比例,而且PID參數調試需要大量的時間和耐心。沒有調試過的人不可能真正懂得PID的意義。

      真正的技術絕對不是老師或者書本教的,只能是來自于實踐!不是說理論不重要,理論是實踐的基礎,理論沒有學會實踐就無從談起!1,現在大學生入門嵌入式技術一般是買開發板學習別人的例程開始的,我也是這樣過來的。但是,通過很多實踐證明,開發板的例程僅僅只能起到理論學習和示范演示作用,如果用到實際工程中就會出現很多問題。甚至根本就不能用。就拿NRF24L01模塊來說,兩個開發板之間演示通信一點問題都沒有,但是同樣的代碼用到四軸遙控中,問題就很多,會經常死機,丟失遙控數據,尤其是當電機高速運轉和鋰電池大電流快速放電時,問題就更多。再例如開發板的ADC模數控制器試驗中,如果不加數字濾波程序,在實際工作中ADC根本就無法使用。2,本人用過的cortex-m3核心板已經不下十片了,由于自己不會PCB制作,cortex-m3核心板都是在淘寶買的,但是沒有一塊是我完全滿意的!都是買來了做一些處理再用。

      在調試PID過程中受到了網上一些文檔或視頻的誤導,浪費了很多時間。理論知識真的必須和實際情況結合才能有效。說什么P不能大于D,扯淡!東西不一樣參數肯定也不一樣,不可能一個模式。  今天就在感覺勝利在望,自己DIY的四軸飛行器PID調試成功可以出去試飛的時候,鋰電池在大電流試飛時鼓包燃燒了。希望有幸看到此文的朋友一定記住:當鋰電池鼓包或者變形或者異常發熱的時候一定要解除此鋰電池,做妥善處理!切記。本人今天親歷動力鋰電池燃燒爆炸的威力了。辛辛苦苦做的四軸就這樣被打斷了,由于鋰電池燃燒,損失了4個40A好盈電調,一個電機。

      電池燃燒的原因是過充了。可能是充電過程太急電流過大或者是電池質量不好。明天準備新的機架,絕不能放棄!一定會讓四軸非得更高更穩!更加可控!

作者: ben1210    時間: 2015-5-25 14:05
牛人!!
作者: yangjiyuzcdq    時間: 2015-9-4 21:37
用心堅持就會有自己想要的收獲
作者: 暗光    時間: 2015-11-10 22:23
看好你
作者: hjsbs    時間: 2016-5-29 14:36
朋友加油
作者: ssli    時間: 2016-8-3 08:06
加油
作者: TP-dl    時間: 2017-3-20 13:23
加油~共勉
作者: steve88    時間: 2017-3-20 13:42

加油~共勉
作者: cr8526    時間: 2021-10-9 10:40
這飛行器為什么用到NRF2401吖???



作者: hsl32    時間: 2021-10-22 09:59
cr8526 發表于 2021-10-9 10:40
這飛行器為什么用到NRF2401吖???

你用什么接收遙控信號呢?現在遙控器大多都是2.4G的,收發用2.4G模塊。
作者: lanwind    時間: 2021-12-1 16:39
是的,高度問題比較多




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